汽车振动分析的试验研究
1 前言
汽车的振动问题表现在各结构的振动传递,其振动传递特性可以通过频率分析来说明。汽车在行驶过程中会出现各种各样的问题,有可靠性的问题,也有乘坐舒适性的问题等,这些问题大都和振动有关,如何通过振动分析测试来解决这些问题就变得很关键。本文通过对某3 吨车的振动分析测试来说明如何利用频率分析来解决此类问题。
2 试验过程
某3 吨车整车振动较大,乘员的乘坐舒适性较差;在该车的可靠性试验中,其前保险杠在支撑点(保险杆与车架相连处)附近开裂较频繁。因此对该车进行平顺性试验、悬架固有频率测试、汽车车架模态分析、汽车动力传动系模态试验、发动机振动测试、前保险杠模态试验,以对其从频率成分上进行振动分析。
3 试验分析
3.1 平顺性分析
3.1.1 试验结果
通过汽车平顺性试验,验证出此车平顺性较差。
3.1.2 分析
由悬架固有频率试验得出该车的前悬挂偏频为2.7Hz,后悬挂偏频为2.82Hz,过高的偏频值说明汽车的前后悬挂系统的刚度较大,汽车悬挂上质量振动过大,致使汽车的平顺性降低。
由于此车的悬挂系统基本上采用的是五吨车的悬挂系统,而汽车的额定载荷却只有3 吨,这造成该车的悬挂刚度相对过大。这是该车悬挂偏频较大的原因。
由动力传动系统弯曲模态试验结果可知,该车动力传动系的第一阶弯曲模态频率为44.07Hz,其值偏低,即该车动力传动系的弯曲刚度较低;由于该车发动机的额定转速为2800r/min,其对应的频率为46.7Hz,大于动力传动系的第一阶弯曲模态频率,这使得在发动机工作转速范围内(较高转速上)将出现共振。从发动机振动试验结果得出,该车发动机在2500r/min 左右的转速时有共振出现,尽管发动机本身的振动不大,但由于其悬置的隔振性能较差,致使车架的振动较大,从而降低汽车的平顺性。
由上面的分析可得出,影响此车平顺性的因素主要为:
1)汽车前后悬挂系统的刚度较大。
2)动力传动系的弯曲刚度偏低,发动机高转速时,动力传动系易产生弯曲共振,又由于发动机悬置隔振性能差,从而导致汽车振动较大。
3.2 保险杠振动分析
3.2.1 试验结果
通过试验,证明该车前保险杠振动较大。
3.2.2 分析
在平直的B 级沥青路面和砂石路面,对汽车原始状态下的保险杠进行了振动测试,测点为保险杠上翻边中间偏左的位置,测量方向为z 向(垂直向上)和x 向(水平向前)。
通过对汽车保险杠测点在平直的B 级沥青路面的自功率谱和砂石路面的自功率谱进行分析,得出保险杠的振动主要发生在f1=13.6Hz、f2=22.2Hz、f3=26.4Hz 这三个频率上,并且不因车速路面的不同而发生变化,此三个频率为保险杠整车状态下的固有频率。
保险杠在Z 向和X 向的振动均很大,二者在数值上相差不大,以Z 向的振动略大;在平直的B 级沥青路面试验时随着车速的升高,保险杠的振动也随着增大。
从保险杠的模态分析的试验结果可知,固有频率f1、f2、f3 与保险杠整车状态下的第一阶模态频率(13.44Hz)、第三阶模态频率(23.30Hz)、第四阶模态频率(25.96Hz)接近,其中第四阶模态振型为保险杠的整体一阶扭转变形。在上述三个频率下,保险杠的振动表现为两端前后振动和扭转振动,节点主要位于保险杠右支撑点附近(第三阶模态在左支撑点附近也有节点),说明在这些部位存在较大的应力,即保险杠在支撑点附近易产生开裂,这与该车可靠性试验结果符合。
在保险杠三种状态下(原始安装状态,加装支架的安装状态,自由悬挂状态)的模态试验分析中得出,在保险杠加装支架后,其结构的模态频率比原结构普遍提高,保险杠的一阶扭转变形频率提高至29.94Hz。从振型上看,在保险杠加装支架后,各测点相对变形减少,振型复杂程度降低。因此,通过在保险杠上加装支架可提高保险杠的振动频率,减少振动。
保险杠处在自由悬挂状态下时的模态频率中,没有出现f1、f2、f3 这三个频率,说明保险杠的这三个固有频率,是由于与车架连在一起而受其影响形成的。从该车车架模态试验分析中得到,频率21.6Hz 为车架整体一阶垂直弯曲,与f2=22.2Hz 吻合,这说明现结构下的保险杠在22.2Hz 处,受车架垂直弯曲振动影响强烈。
从上面的分析可得出,致使保险杠振动过大的原因主要为:
1)由于自身材料及安装结构的原因,保险杠在实际使用中易产生抖动和大变形,在支撑点处有较大的应力集中,导致此处产生开裂。
2)保险杠在22.2Hz 处受车架垂直弯曲振动影响。
3.2.3 验证试验及分析
通过上述分析,得出要想减少保险杠的振动,必须加强保险杠的整体结构刚度,以提高其自身的振动频率并避开车架的一阶垂直弯曲频率。为此在保险杠上加装简易支架(支架位于车架与保险杠上小灯边框间,为一薄钢条)后,在平直的B 级沥青路面重新测试了保险杠的振动,测点与原来一致,通过对保险杠加支架后保险杠测点的自功率谱分析,得出保险杠Z 向主要振动频率为17Hz、27.6Hz、30.6Hz,X 向主要振动频率为17Hz、30.6Hz,综合起来,保险杠的三个主振频率为f11=17Hz,f22=27.6Hz,f33=30.6Hz,此三个振动频率不随车速的变化而变化,为保险杠加支架后整车状态下的固有频率。
在保险杠上加装支架后,保险杠的振动值显著下降。从标准差上看,Z 向振动下降了12.7%~26.2%,X 向振动下降了40%~44.6%,车速越高,保险杠的振动值下降越大。因此,该车的保险杠在加装支架后,能使自身振动显著下降,尤其是能大幅降低保险杠前后方向的振动。
从保险杠模态分析试验结果可知,固有频率f11、f22、f33 与保险杠在加支架后的第一阶模态频率(16.75Hz)、第三阶模态频率(27.71Hz)、第四阶模态频率(29.94Hz)接近,其中第四阶模态振型为保险杠的整体一阶扭转变形。从振型上看,保险杠在加支架后的第一、四、五阶模态分别对应于原结构的第一、三、四阶模态,其模态频率均得到提高。在加支架后,保险杠的模态振型也有变化,如出现了第二阶(27.7Hz)不同型式的振动模态。由上分析可知,保险杠在加装支架后,其整体固有频率得到提高。
从保险杠自功率谱图分析,保险杠在X 向的振动中出现了22.6Hz 的振动,但不是主要振动,这说明保险杠在加支架后,由车架垂直弯曲振动带来的影响得到很好的抑制。
通过上面的分析可得出,保险杠在加支架后,提高了保险杠的整体刚度,达到提高自身的固有频率,大幅降低振动,从而提高振动可靠性。因此,可以通过给保险杠加装支架或换用具有较大刚度的材料制作保险杠,以提高保险杠的固有频率,从而解决保险杠开裂问题。在后来的工作中,该车生产时通过采用大刚度的材料来制作保险杠,以后的使用中没有出现开裂现象。
4 结论
汽车振动是一个比较复杂的问题,必须进行系列相关的振动测试分析才能判断引起问题的原因。通过对各部分的振动频率进行分析,最终可确定引起问题的原因,并由此找到解决问题的方法。
发布于:2024-12-11,除非注明,否则均为
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